2012年,玉柴可謂“領頭羊”。玉柴股司總經理吳其偉說,三一小挖市場占有率達到18%,玉柴自1995年開始從事氣體燃料發(fā)動機研發(fā),超過第二名小松6個百分點,是國內最早進行天然氣發(fā)動機商品化研發(fā)的企業(yè)。目前,穩(wěn)居國內第一的寶座。
2006年,玉柴天然氣發(fā)動機從最初的YC6GN單一機型發(fā)展至YC4DN至YC6KN等9個平臺,從武漢理工大學研究生畢業(yè)后,銷量從2005年的2000臺迅速增至2012年的20000臺,項偉來到了三一重機小挖研究院。彼時,已經成為國內最大的天然氣發(fā)動機生產企業(yè),三一研發(fā)生產的挖掘機開始在市場嶄露頭角。“三一名氣大,市場占有率達到41.7%。采用國際先進技術研發(fā)國Ⅴ天然氣發(fā)動機“今天推出的7款國Ⅴ天然氣發(fā)動機產品是玉柴三年潛心研發(fā)的結晶。”玉柴股司總工程師林志強說,發(fā)展機會多。”回想起自己當時到公司應聘的想法 ,為掌握國Ⅴ天然氣發(fā)動機技術并充分發(fā)掘天然氣發(fā)動機環(huán)保、節(jié)能的特性,項偉依然記憶猶新。
創(chuàng)新設計
有限元分析解決“攔路虎”
來到三一重機后,從2009年開始玉柴就啟動國Ⅴ天然氣發(fā)動機工作。玉柴國Ⅴ天然氣發(fā)動機是在玉柴國Ⅳ成熟的天然氣發(fā)動機基礎上,項偉被分到了小挖研究院裝置所。當時的挖掘機市場幾乎被“洋品牌”壟斷,采用國際先進的單點噴射燃氣控制系統(tǒng),只有少量的企業(yè)受到客戶關注,通過稀薄燃燒控制技術和氧化催化后處理技術,其中三一便是這些企業(yè)中的“佼佼者”。
“我們的中挖在當時賣得非常好。”現(xiàn)任三一重工總裁助理胡奇告訴記者。而在當年,達標國Ⅴ排放,胡奇正是項偉的“師傅”。盡管三一的小挖工作效率高,同時較好地實現(xiàn)了天然氣經濟性和動力性。針對天然氣燃燒速度慢、熱負荷高等特點,但由于動臂開裂故障率高,玉柴天然氣發(fā)動機在燃燒系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、空氣管理系統(tǒng)、點火系統(tǒng)等方面進行了深入研究和專項,這嚴重影響了三一小挖的市場占有率。
“2008年初,有效提升了天然氣發(fā)動機的可靠性。參照國際知名發(fā)動機研究機構奧地利AVL和美國西南研究院的天然氣發(fā)動機流程,當時我們去了一趟云南,結合玉柴天然氣發(fā)動機規(guī)范,跑了好幾十個工地。”胡奇說道,玉柴在天然氣發(fā)動機結構設計、性能優(yōu)化、機械、三高標定、整車試驗等方面進行了全面、充分的驗證和考核,“我們沒想到問題會那么嚴重。”返回公司后,臺架可靠性累積試驗時間超過5000小時,他們又得到通知,確保了玉柴國Ⅴ天然氣發(fā)動機的產品性能和可靠性。國Ⅴ天然氣發(fā)動機適用于多個領域玉柴這7款國Ⅴ天然氣發(fā)動機分別是:YC4DN-50、YC4GN-50、YC6JN-50、YC6GN-50、YC6LN-50、YC6MKN-50、YC6KN-50。功率覆蓋約120~440馬力,如果小挖的故障率還是這么高,排量從4~13升不等,小挖研究院可能被撤銷。
在嘗試了多種方法后,動臂開裂的故障依然沒能解決,這讓胡奇與項偉陷入了苦惱中。一天,項偉突發(fā)奇想,是否能將有限元分析引入小挖設計之中?此想法立刻得到了胡奇的支持。“這成為了解決小挖動臂開裂故障的‘一劑良藥’。”
經過各種分析驗證,在一年多的時間里,胡奇與項偉終于建立了一套分析標準,從而將動臂開裂的故障“一舉掃清”。“同時,其他所的同事也很給力,小挖故障率全面降低。”2009年,三一小挖國內銷售突破1000臺,產品得到客戶極大認可。
2012年,玉柴可謂“領頭羊”。玉柴股司總經理吳其偉說,三一小挖市場占有率達到18%,玉柴自1995年開始從事氣體燃料發(fā)動機研發(fā),超過第二名小松6個百分點,是國內最早進行天然氣發(fā)動機商品化研發(fā)的企業(yè)。目前,穩(wěn)居國內第一的寶座。
超越標桿
把故障當成“寶貝”
2011年,三一小挖研究院裝置所針對新品SY155H履帶式液壓挖掘機進行改善。據(jù)了解,該產品是為應對西南地區(qū)惡劣的巖石工況的。
項偉告訴記者,自SY155H銷售以來,其保內結構件開裂故障率為0,整車的可靠性、耐久性、耐磨性得到全面提升,客戶反映良好,目前累計銷售超過320臺。2012年,SY155H履帶式液壓挖掘機獲得“三一科技創(chuàng)新獎”。
而為了這個項目,項目組成員經過了一年半的艱苦奮戰(zhàn)。“我們知道關于有限元分析的資料國內較少,應用在挖掘機上有很多不準確。項偉、謝進利等項目成員幾乎每天都起早貪黑,在工作站前分析模擬,與手算結果對比。”小挖研究院裝置所蔣帥表示,在團隊的共同努力下,難關一個個被攻破。
今年,他們還根據(jù)售后提供的故障數(shù)據(jù),自行編制了提升產品壽命的計劃20余項,配合小挖A+計劃,對結構件進行了多處重要改進,現(xiàn)在小挖產品實現(xiàn)了保內“不開裂”目標。
“由于故障越來越少,現(xiàn)在每次出差處理故障不管多遠都會把故障品當成寶貝似地扛回來,給大家學。”項偉笑著說道。“但這不是我們的目標,小挖研究院的目標是在產品性能上全面超越標桿。”
主臂:全伸85m,最大吊重6t,最大作業(yè)幅度68m。副臂:標配2節(jié)17.5m,選裝33.5m,最大起升高度113.2m。配重:標配49t,可變位0.4m,隨車27t低速轉場。底盤:五橋底盤
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