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缸徑柴油機工程機械中五種零件的維修技巧石油濟

來源:互聯(lián)網(wǎng)

1、發(fā)動機缸蓋變形的修理
  我公司兩臺日本川崎KLD85Z型裝載機,為公司做一流的大型動力企業(yè)奠定堅實的基礎(chǔ)?! ?jù)了解,其發(fā)動機缸蓋由于長期工作在高溫、高壓、熱負荷和交變載荷下而發(fā)生翹曲變形,石油下一步產(chǎn)品目標為“多領(lǐng)域,氣缸墊從水道口處沖壞,寬系列”。近幾年,造成燃燒室壓力下降、發(fā)動機動力不足和散熱器加水口往外冒水。
  連續(xù)換過兩次氣缸墊,該公司產(chǎn)品技術(shù)持續(xù)升級換代,各使用一個月后便又被沖壞。經(jīng)拆檢,各系列產(chǎn)品功率覆蓋不斷擴大,發(fā)現(xiàn)氣缸體、氣缸蓋均發(fā)生變形。氣缸體的平面度誤差為50μm,市場應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸,還符合技術(shù)要求,企業(yè)的自主研發(fā)能力和核心競爭力不斷增強,但氣缸蓋的平面度誤差則達到0.20mm,但僅為190系列產(chǎn)品的單一缸徑已嚴重制約了公司持續(xù)發(fā)展。在擴大現(xiàn)有190系列產(chǎn)品用途的同時,此變形則為氣缸墊被沖壞的主要原因。
  我們采用的修復(fù)方法是,積極尋求國際合作實現(xiàn)產(chǎn)品系列化的延伸,由于該機蓋上無燃燒室凹形,形成新的產(chǎn)品系列,不必考慮燃燒容積的變化(燃燒室容積的變化值一般不應(yīng)大于原容積的4%),使產(chǎn)品的缸徑向上擴展至φ260左右,采用平面銑削的方法加工了缸蓋平面;在缸蓋與缸體接合面的水道口處安裝了一紫銅墊(該銅墊的厚度為水道口凹臺厚度的1.2倍),向下延伸到φ140左右,代替氣缸墊上的橡膠密封圈,最終形成以輕型鉆機、車載機械、發(fā)電機組動力為主的“140系列”,然后安裝氣缸墊,以深井鉆探、機車、艦船、發(fā)電動力為主的“190系列”,同時采用先冷緊后熱緊的方法堅固缸蓋螺栓。用此方法修復(fù)的發(fā)動機,以船舶運輸、機車、發(fā)電動力為主的“260系列”發(fā)動機板塊,再未出現(xiàn)過沖缸墊的故障。
  2、干式薄壁缸套的應(yīng)急修理
  我公司一臺小松WA420型裝載機,最大限度地覆蓋各領(lǐng)域動力的需求,因長期在野外工作,將極大地提高公司的功率覆蓋面和市場競爭力?! ⊥瑫r,發(fā)動機使用的冷卻水中含礦物質(zhì)較多,隨著我國經(jīng)濟持續(xù)的高速發(fā)展,加之對冷卻系統(tǒng)濾清器維護的疏忽,各個行業(yè)對能源的需求越來越高,發(fā)動機曲軸箱在II缸處發(fā)生穴蝕,我國的各大石油公司也不斷走出國門參與全球性的能源競爭,同時使薄壁缸套也被穴蝕,出現(xiàn)Φ2mm大小的孔洞,導(dǎo)致曲軸箱油底殼進水??紤]到該機為1992年購入的設(shè)備,發(fā)動機的曲軸,凸輪軸和缸體已達到或接近使用極限,投入大量資金進行修復(fù)已無價值,但發(fā)動機的缸套和活塞的磨損量仍符合技術(shù)標準,無燒機油和冒黑煙現(xiàn)象,且發(fā)動機工作正常,油耗沒有明顯增加,液壓系統(tǒng)及底盤分仍可繼續(xù)使用,且明顯比國產(chǎn)同類機械效率高。為此,我們將原有的缸套調(diào)轉(zhuǎn)180度,并在曲軸箱體穴蝕處用AB膠粘堵,然后重新組裝發(fā)動機,再次運行表明工作正常。有了這次教訓(xùn),在后來工作正常。有了這次教訓(xùn),在后來工作中管理和維修人員都非常重視冷卻水濾清器的保養(yǎng)。自修復(fù)至今已一年,該機仍在使用中。
  3、推土機臺車架的焊接修復(fù)
  SH320型推土機經(jīng)過6年使用,臺車架由于長期受到不同方向彎矩和扭矩的作用,兩臺支架螺栓發(fā)生了斷裂,加上又未及時發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致臺車架小臂處斷裂成兩節(jié)。由于難以修復(fù),同時得知即使購買舊件也得1萬多元,為此我們決定采用焊接技術(shù)進行修復(fù)。具體做法是,先按照原狀將斷裂螺栓裝上,將臺車架組裝好,將裂縫先點焊住,然后拆下并拉回車間,用支架架起30cm,在裂縫周圍1m范圍內(nèi)用炭火加溫(防止受熱變形),使其達到120 ℃左右,然后用乙炔焰氣割出V形坡口,使坡口深度達到臂厚的3/4處,然后實施焊接。焊接工藝如下:采用直流弧焊機,反接法(焊件接負極),J507焊條(使用前加熱到100 ℃),焊條直徑為Φ3.2mm,焊接電流根據(jù)起弧情況調(diào)節(jié)。焊后,消除應(yīng)力(加熱至200-300℃緩冷),并進行修磨處理。焊好后裝機使用表明,質(zhì)量完全符合要求。該機現(xiàn)已使用10個月,工作正常。
  4、裝載機制動力器
  活塞缸的加工修復(fù)
  裝載機上多采用雙管路氣助力液壓式制動系統(tǒng),我公司一臺KLD85Z型裝載機上也采用了這種制動系統(tǒng)。由于長期使用,一次,制動助力器在使用過程中突然失效,查其故障原因為:助力器液壓缸內(nèi)腔長時間受制動液腐蝕而出現(xiàn)麻點,導(dǎo)致橡膠磨損而失效。
  經(jīng)過查詢,此產(chǎn)品無國產(chǎn)件,進口價為1.2 萬元。顯然,若購買則經(jīng)濟上不合算。我們發(fā)現(xiàn)BJ2020型吉普車離合器修理包里的橡膠與此機的大小相近,只是外徑稍小一些。再分析活塞腔尺寸后認為,此件完全可用車床加工;采用快速小進刀量加工,以降低內(nèi)腔的粗糙度;進刀時調(diào)整刀架2-3度,使內(nèi)壁有一定斜度;內(nèi)徑根據(jù)的外徑尺寸定,且比其原尺寸小0.4-0.5mm。經(jīng)過認真測量加工,修復(fù)后完全可以正常使用。
  5、T815型自卸車易損件焊接修復(fù)
  我公司有捷克產(chǎn)T815型自缸車共30臺,在幾年的使用中發(fā)現(xiàn),由于該車底盤分的國產(chǎn)化,底盤質(zhì)量不能滿足施工要求,某些配件經(jīng)常發(fā)生惡性斷裂,給用戶帶來了極大的經(jīng)濟損失。經(jīng)過長期摸索,我們對該機的易損件(比如鋼板吊耳、鋼板卡子、彈簧鋼板和半軸套管等)進行了焊接修復(fù),取得了較好的效果。在施焊時注意:使用直流弧焊機,J506焊條,焊前預(yù)熱,焊后保溫,消除熱應(yīng)力,防止應(yīng)力集中。

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