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納入中關村摻雜粉磚煤灰燒制磚作業(yè)線的技藝完善北京高

來源:互聯(lián)網(wǎng)

經(jīng)過進一步考察調研,結合實際、量體裁衣,重新調整了生產工藝,盡管不夠理想,但基本能滿足生產需要。此次改造重點工序有原料混合均化、陳化、擠出成型和干燥。混合均化由于受資金限制,舍棄了原方案中的高速對輥機及輪輾機,僅采用了出料細、粉碎比大且有混合均化功能的籠型粉碎機,它使粉煤灰、爐渣、粘土三種物料均勻摻配,即在粉粒狀態(tài)下,三種物料完全混合均化成一種均質物料,改善了混合料塑性。
  陳化經(jīng)籠粉機均勻混合的物料,由強制攪拌機預加水攪拌潤濕后送入陳化室陳化,時間為一,明顯改善了混合料的物理性能,增加混合料的塑性指數(shù),而有利于擠出成型。
   為節(jié)約資金陳化工藝設計將多斗挖掘機取料改為地溝皮帶運輸機取、送料。擠出成型成型設備是此次改造能否成功的關鍵,不容許有絲毫疏漏,為重新選型,先后 到有關磚廠進一步考察調研,聽取兄弟企業(yè)的意見,經(jīng)反復認真研究討論,從資金、設備可靠性、實用性以及售后服務等因素考慮,直到年月下旬才決定采用雙級真 空擠出機。
  試生產證明,該擠出機具有較高的真空度,機械性能可靠,經(jīng)受了因工人操作不當,造成的幾近于破壞性試驗的考驗,因此完全可以滿足大摻量粉煤灰多孔磚、空心磚生產的需要。
   千燥為進一步節(jié)約能源,降低產品成本,干燥采用了正壓排潮干燥新工藝,先后到大連、通化、吉林等地磚廠考察,并認真研究有關技術資料,考慮原干燥窯較短 的實際,根據(jù)熱工工藝計算,合理的設計了干燥窯的送熱風口和排潮口,甩掉了臺排潮風機及加熱蒸汽,僅此直接獲經(jīng)濟效益近萬元。
  由于焙燒溫度較高,磚的燒結質量明顯提高。工人反映這種磚起火快、好燒,因此可進一步提高產品質量。此次試生產產品從外觀看好于年工業(yè)性產品,經(jīng)廠試驗室檢測抗壓強度為巧一田。 

標簽:混凝土機械 磚機

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